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廣西南丹南方金屬有限公司鉛系統(tǒng)硫酸擴(kuò)能技改工程成功通氣試生產(chǎn)
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5月7日,廣西南丹南方金屬有限公司鉛系統(tǒng)硫酸擴(kuò)能技改工程通氣試生產(chǎn),一次通氣成功生產(chǎn)98%硫酸,改造后鉛系統(tǒng)硫酸產(chǎn)能從18kt/a提升至27kt/a。該改造工程投資小,對原有硫酸幾乎無改動,僅增加少量設(shè)備即將硫酸系統(tǒng)產(chǎn)能提高50%。項(xiàng)目采用新研發(fā)高濃SO2煙氣預(yù)轉(zhuǎn)化工藝技術(shù)和專利設(shè)備新型控溫型轉(zhuǎn)化器,工藝路線先進(jìn)可靠,流程簡單且可控性高,達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
由于南方公司生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整以及銻銀系統(tǒng)氧化爐改造,改造后的煙氣氣量不變,SO2濃度從9%提升至12%,原有的鉛系統(tǒng)硫酸系統(tǒng)無法適應(yīng)改造后的制酸煙氣。為了保證原有硫酸系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,需要對鉛系統(tǒng)硫酸系統(tǒng)擴(kuò)能改造。受南方公司場地的限制,且需要保證新建預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的預(yù)轉(zhuǎn)化器內(nèi)部溫度不超過觸媒耐受溫度?;な聵I(yè)部組織開展專題技術(shù)研究,研發(fā)控溫型轉(zhuǎn)化器,開發(fā)新型轉(zhuǎn)化工藝?;な聵I(yè)部黨支部設(shè)立“兩帶兩創(chuàng)”項(xiàng)目“控溫型轉(zhuǎn)化器的研發(fā)”,黨員帶頭攻關(guān),攻克技術(shù)難題,成功研發(fā)出控溫型轉(zhuǎn)化器新型工藝,申請發(fā)明專利兩項(xiàng)。此預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收工藝流程簡單,自調(diào)節(jié)程度高,能良好適應(yīng)冶煉煙氣SO2濃度較大波動,可推廣至高濃度SO2煙氣制酸工程,提升公司在高濃度SO2煙氣制酸領(lǐng)域的競爭力。
